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株冶公司收獲降本增效新成果

2017-08-28來源:壓鑄網
核心摘要: 7月25日,株洲冶煉集團股份有限公司余熱發電機組發電量達到21萬千瓦時,創下該公司近兩年來單日發電量

7月25日,株洲冶煉集團股份有限公司余熱發電機組發電量達到21萬千瓦時,創下該公司近兩年來單日發電量最高紀錄。株冶總經理劉朗明說:“這一天的到來不是偶然,也不是曇花一現的結果。這是今年以來我們優化余熱蒸汽利用的結果,是不斷創新生產組織的結果,是致力于降本增效的結果。”

株冶公司生產運行的一組統計數據印證了這一判斷:今年4月份以來,析出鋅生產的動力電成本顯著下降,而且呈現逐月下降的趨勢;5月份析出鋅產量產出同比3月份多600余噸,總用電量卻減少了70萬千瓦時,其中余熱發電項目降低電力生產成本近100萬元。

今年3月以來,新成立的生產機動部按照公司降本增效的要求,組織各單位就如何降低析出鋅生產成本中動力成本——水、電、風、氣、汽的消耗出謀劃策。生產機動部負責人朱永祥說:“大家要摒棄以前的老觀念,要用創新的思維去考慮問題,現在每節約一度電,按照公司的政策,我們的崗位人員就可以享受到節約一度電的紅利,積沙成山,集合株冶人的智慧,生產系統降低動力成本的潛力很大。”隨后,該部組織各單位分專業組對如何降低水、電、風、氣、汽消耗進行討論,并要求各單位生產廠長親自參加,制定各單位的可行性措施,并逐一落實到每一現場、每一環節、每一操作動作。

以降低電力成本為例:株冶公司鋅冶煉生產過程中用電成本占到了整個析出鋅生產成本的75%左右,除鋅電解利用直流電生產以外,其他工序的動力用電也是相當大的生產成本支出。為此,生產機動部召集各單位生產廠長以及電力主管,就如何降低現有生產系統用電進行了專項討論,同時結合湖南省實施的分時用電政策,就如何實施錯峰用電,進一步提高分時效益動心思、做文章。會上,大家積極踴躍發言,從當前的用電浪費到如何減少大功率設備的用電,從如何加大力度錯峰用電,多用低價電,高峰、尖峰時段少用電,小至如何充分發揮地坑泵的效率等等,各單位都在不影響生產運行的基礎上,制定了各種不同的降低電力成本的措施。最高的有浸出廠的21項措施,每天可以減少用電700多千瓦時,最少的也有水處理工序的4項措施,每天可減少用電20多千瓦時。目前,各單位已將前期制定降低電力成本的落實固化形成制度,并進一步探索前行,力爭取得新成果。

如果說,節約用電,錯峰用電,是株冶公司降低生產運行成本的“一步棋”,那么,各種動力消耗成本的降低,以及各種輔材、制造成本的下降,帶動了株冶公司析出鋅生產成本逐月下降的“滿盤活”。各單位把各種生產單項成本進行分解,各個分解項落到相應工序,工序則根據成本控制要求劃分到班組,班組再具體到崗位人,成功地劃分了每個人的“責任田”,每個人為維護好自己的“責任田”而積極工作,每天各種析出鋅生產的輔材、動力成本、制造費用等消耗進行班統計、日匯總,再與成本控制要求進行對標,若未完成則制定下一步措施并迅速落實執行下去,若完成了則考慮如何進一步降低節約,同時各二級單位將每天的完成情況匯報到公司管理部門,制成生產成本日報表,逐日比對,每天刷新。7月份,當初看似不可能完成的析出鋅成本指標已向預算目標靠攏,相比年初最高降幅達到500元/噸析出鋅,已攀至近十年來的最好水平。

成本指標不斷刷新的背后,還有基礎管理的不斷強化。今年3月份,株冶公司相繼調整中層管理人員、實施機關人員精簡、推進勞務派遣工清零策略,與各二級單位簽訂了新的目標責任書,以提升三基管理為基礎,以“三規一制”督查為手段,以嚴格管理為準則,以嚴格兌現責任書為保障,各單位的三基管理得到有效提升,“三規一制”督查問題點越來越少,公司的生產經營效益也逐步好轉。

(責任編輯:中國壓鑄網 )
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